煤矿智能仓储系统研究与设计
- 仓储粮害虫防治研究进展 [2022-03-03]
- 面向电网企业的仓储配送网络优化... [2022-03-03]
- 基于ISM和BN的危险品仓储系统安... [2022-03-03]
- 转型途中,江苏仓储业期待“轻装... [2022-02-23]
铜精矿仓储优化管理在预干燥生产中的实践
1 引言
贵溪冶炼厂(以下简称“贵冶”)一系统备料车间铜精矿仓储系统设计有1#、2#两个精矿库,1#精矿库于1985年建成,长180m(后向西扩建30m),宽33m,配备有29个矿仓、5个汽车卸料口、4台抓斗行车及3个连接预干燥系统的授料口。2#精矿库于2000年建成,长216m,宽33m,配备有19个矿仓、5个汽车装卸口,3台抓斗行车及3个连接预干燥系统的授料口。铜精矿仓储采用地下-4m坑式与地上贮矿相结合方式,1#、2#精矿库贮存精矿量可达10万余吨,能满足熔炼1#闪速炉近一个月的正常配料需求。
2 原铜精矿仓储管理状况
铜精矿仓由于采用地下-4m的半地下式仓储模式,建造初期在仓底设计渗排管[2]以及涵洞排水沟用于排出地下水,防止地下水反渗,影响仓底精矿水份。随着使用年限增长,仓底渗排管堵塞,地下水无法正常排出,从而反渗至矿仓内,使得仓底近10%精矿水份会受到严重影响,以进口矿最为严重。进口矿主要仓储在熔剂系统附近,原则上直接输送,不需进行预干燥生产,然而受地下水反渗影响,仓底近10%进口矿需采取预干燥生产模式,大幅增加了车间燃料及电能消耗。
受此影响,为保证向熔炼闪速炉输送混合矿水份[3]合格物料要求,部分石英砂也采取预干燥生产模式,增加了车间无谓的能源消耗,不利于车间成本有效管控。
表1 2017-2019年进口矿、石英砂预干燥量统计表 下载原表
2.1 增加了能源消耗
由表1可以看出,近三年进口矿预干燥量逐年增加,原则上直接输送的进口矿,采用预干燥生产,增加了燃料消耗。同时增加了预干燥设备、起重设备的运行时间,特别是炉窑和皮带运输机的开车时间,增加了电耗。
同时,近三年来石英砂预干燥量也呈现逐年上升趋势,2019年已达1万多吨,不利于车间成本管控的同时,不符合车间节能降耗总体要求。
2.2 增加了劳动强度
进口矿、石英砂存储仓位均布置在1#、2#精矿库东头,与其配备的预干燥系统授料平台(2#授料平台)距离均超过了80余米。进口矿、石英砂在预干燥生产时,1台行车有时不能满足上料需求,需2台行车同时上料,而行车工还肩负卸车、清道[4]、转运精矿等任务。该作业模式无形中增加行车作业人员的劳动强度,同时也带来了一定的交叉作业风险。
3 铜精矿仓储优化管理
3.1 疏通仓底渗排水系统
结合精矿库仓底排水系统设计图纸,通过与专业队伍的沟通交流后,对1#精矿库,重点排查了渗排水系统功能较差的仓位,并进行修复疏通;对2#精矿库仓底渗排水系统,持续进行功能性跟踪。最终使一系统精矿库地下水管网总体通畅,能顺利回流至深水井,解决地下水反渗造成精矿水分升高的问题,从而减少进口矿、石英砂预干燥总量。
3.2 优化调整仓位布置
新增1#库25#仓、2#库15#仓为石英砂堆放仓,提高约2000t的石英砂储备能力,有效延长石英砂堆高滤水[5]晾干时间。确保极端雨水天气下,一周内的石英砂水分可控和供应保障,解决石英砂在雨天入库时水分较高的难题。
表2 石英砂储备量及滤水周期统计表 下载原表
3.3 加速提升铜精矿自然风干
结合每周2次的库存盘点跟踪及入库精矿水分的高、低情况,严格执行分仓堆放[6]、定仓使用、有序循环制度,精细做好精矿挑选分流工作,持续开展仓储精矿的翻仓转运和二次翻晾工作,延长埋藏部分精矿自然风干时间,从而加速提升铜精矿自然风干的效果。
4 实施效果
4.1 节约了生产成本,提升了成本管控水平
2020年全年,进口矿、石英砂预干燥总量较2019年减少了2.5万t,其中进口矿减少了20000t,石英砂减少了5000t,减少了车间天然气、电能的消耗,进一步降低了预干燥生产成本,提升了车间成本管控水平。
4.2 降低了员工劳动强度,规避了交叉作业风险
通过优化铜精矿仓储管理的有效实施,进口矿、石英砂预干燥总量得到了大幅下降,较好地解决了行车长距离的上料作业问题,大大降低了两台行车同时上料的频次,有效规避了交叉作业带来的安全风险,为车间的本质安全[7]管理打下了坚实基础。